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    某煤矿井下硬质巷道高速掘进方案的应用

    时间:2023-02-13 21:20:05 来源:千叶帆 本文已影响

    王超

    (晋能控股集团寺河煤矿)

    随着煤矿井下自动化综采作业设备的不断投入应用,综采作业效率获得了空前的提升,因此对巷道掘进提出了更高的要求。针对在井下硬质巷道掘进过程中存在的巷道掘进效率低下、安全性差等不足,迫切需要对现有的巷道掘进工艺进行优化,解决巷道掘进效率无法满足井下综采作业速度进一步提升的需求。

    王国法等[1]提出了一种新的煤炭安全高效综采理论、技术与装备的创新方案,对钻装机的应用情况进行了分析。肖同强等[2]提出了井下巷道岩层全断面深孔爆破技术,实现了井下硬质围岩的一次打眼、爆破,为建立新的井下巷道高速掘进方案奠定了基础。在现有技术方案的基础上,结合寺河矿井下的实际情况,提出一种基于钻爆法的巷道高速掘进方案,通过采用仿真分析方案精确确定井下爆破参数,通过采用新型钻装机实现自动钻孔和装载,通过工序优化实现多工序平行交叉作业,以提升煤矿井下巷道掘进效率和安全性。

    寺河矿东回风大巷呈一单斜构造,整体东南高、西北低,倾角在5°~9°,平均为7°。老顶为泥岩,厚度为2 m,岩心呈块状及短柱状,贝壳状断口,含植物化石,上部多呈浅灰色,下部多呈深灰色。直接顶为砂质泥岩,厚度为3.7 m,岩心呈短柱状或块状,沿层理面易裂开。底板为K6灰岩,夹薄层砂质泥岩,厚度为2.1 m。由于井下巷道岩层较硬,因此,极大地影响了井下巷道的掘进效率和稳定性。

    水文地质条件较简单,涌水来源主要为3号煤层上覆砂岩、粉砂岩及K6 灰岩等裂隙水,在采掘过程中,该裂隙水通过锚杆、锚索孔、煤岩裂隙渗入巷道、工作面,预计掘进时单巷涌水量为1~3 m3/h。该区域承压水位为500 m左右,水压为1.35~1.7 MPa,其隔水层厚度为100 m 左右,突水系数为0.024~0.027 MPa,小于0.06 MPa,底板突水危险性较小。单巷掘进时的瓦斯实际涌出量最大为1.2 m3/min。工作面二氧化碳主要为人员呼吸产生,不影响正常作业。煤层煤尘无爆炸性,煤层自燃倾向性等级为Ⅲ级,为无自燃倾向性煤层。

    由于井下巷道围岩的硬度较大,原有的掘进设备在施工过程中截齿磨损严重,平均截齿消耗量为7.7 个/m,而且当截割深度较大时也会显著增加掘进机的负载,导致设备运行故障率增加。结合煤矿井下巷道的实际情况,本文提出在巷道内设置CMJ2-35型钻装机,尺寸为9 020 mm×1 350 mm×2 455 mm,质量为13.5 t,形体狭小,能够通过2.5 m×2.5 m 的狭窄巷道,适应的最大截割断面为35 m2。钻车工作时的凿孔直径为38~102 mm,钻孔的最大深度为2 700 mm,最大钻孔速度为2 m/min。钻装机在工作时能够通过双臂同时进行湿式打眼,钻进速度快、粉尘低,操作灵活性高,能够在井下快速、灵活地移动,牵引力大,可以很方便地和输送机、转载机配合使用,解决井下巷道破岩、碎石转运的难题,将传统的人工作业模式升级为新的连续出矸机械化作业。该钻装机整体结构如图1所示。

    岩层的可爆性是指岩层在炸药爆破时发生破坏的难易程度,主要和岩层的抗拉强度、完整性有关,对岩层可爆性的分析主要是为合理设计爆破方案,提高爆破效果。由于井下巷道的高度超过了直接顶砂质泥岩的厚度,需要爆破部分细粒砂岩,细粒砂岩处在破碎地带,爆破后会造成巷道顶板出现较大范围的垮落,增加支护的不稳定性,因此在对井下巷道地质条件分析后,确定爆破孔深度要大于细粒砂岩和砂质泥岩的厚度,实现深孔爆破。

    在确定井下爆破孔深度后,爆破孔之间的距离直接决定着井下岩层的爆破效果和安全性,在传统方案中,对爆破孔间距的选择主要是依靠人工经验,但存在着危险性大、爆破效果无法控制的风险。为了提高爆破方案选择的科学性,提出了一种基于三维仿真的爆破效果分析方案[3]。

    利用三维建模软件,建立岩层的三维模型,模型尺寸设置为4 500 mm×4 000 mm×1 200 mm,分别对炮孔距离为500,600,700 mm情况下的爆破效果进行仿真分析。为了提高分析的准确性,井下围岩材料模型选用了Holmquist 模型[4],在爆破孔周围设置对称边界条件,按加密网格划分方案,对围岩模型进行网格划分,共有839 424个模型单元,937 283个节点,对实际爆破效果进行对比分析,从而科学、合理地确定最佳爆破孔距。不同孔距情况下的爆破仿真分析结果如图2所示。

    根据对井下围岩的勘探情况,爆破区域内围岩的抗拉强度约为2.12 MPa。当爆破孔距为500 mm 的情况下,爆破时的最大应力约为2.63 MPa;
    当爆破孔距为600 mm 的情况下,爆破时的最大应力约为2.93 MPa;
    当爆破孔距为700 mm 的情况下,爆破时的最大应力约为4.93 MPa。3 种情况下爆破时的最大应力均超过了围岩的抗拉强度,表明3种爆破方案均能够有效地对围岩造成破坏。

    爆破孔距为500 mm 和600 mm 情况下的裂隙分布较为均匀,而且岩石碎裂度较高,围岩内残留的应力值较低。当爆破孔为700 mm 情况下,裂隙分布范围小,而且不均匀性大、围岩残余应力值较高,不稳定性强,因此综合分析后确认井下爆破孔间距设置为600 mm。通过利用仿真分析的方式,能够快速、灵活地对不同情况下的爆破特性进行研究,从而为科学、合理地设置井下爆破参数、提高爆破可靠性奠定基础。

    在确定井下爆破孔距后,结合煤矿井下的地质情况,对爆破方案进行研究。为了提高井下爆破孔设置效率和安全性,采用钻装机自动打孔,爆破孔的直径为42 mm,钻孔完成后在内部放置直径为35 mm的乳化炸药。由于井下围岩的硬度大,因此选择了准直眼掏槽方案,不仅能够满足钻装机钻臂自动调整和钻进的需求,而且掏槽结构简单,爆破率高,能够显著提升掏槽的精确性和可靠性。

    根据井下实际验证,为了保证爆破效果和爆破安全性的统一,设置炮眼深度为2.2~2.4 m,爆破总炮眼数为68 个,爆破孔距为600 mm。根据井下爆破炸药消耗量修正公式[4],计算出每个炮孔内的炸药放置量,68 个爆破孔的总用药量为70 kg。其中,掏槽眼(1~10)10 个,炮眼深2.4 m,每个炮眼装6 条药,需炸药12 kg;
    辅助眼(11~41)31 个,炮眼深2.2 m,每个炮眼装5 条药,需炸药31 kg;
    周边眼(42~68)27 个,炮眼深2.2 m,每个炮眼装5 条药,需炸药27 kg;
    合计需炸药70 kg。井下炮眼布置方案如图3所示。

    为了提高巷道在掘进过程中的稳定性,结合井下的地质条件,巷道支护采用锚杆支护、锚索补强的方案[5],锚杆直径为22 mm,长度为2 400 mm,每排设置6 根,然后利用W 型钢带将这一排锚杆加强固定,锚杆间排距设置为900 mm×1 000 mm,固定时锚杆预紧力不得低于400 N·m,顶锚固力不小于190 kN。锚索采用托盘+锁具安装结构[6],其直径为22 mm,长度为5.3 m,固定时的预紧力不低于400 N·m,锚索间排距为3.2 m×1.4 m。

    为了进一步提升在矿压波动和掘进扰动情况下的巷道稳定性,在以上支护方案的基础上,间隔补打1 根锚索进行补强支护,所用锚索规格需大于常规支护所用的锚索[7],其直径为22 mm,长度依旧为5.3 m,预紧力不小于400 N·m,使其和最初支护方案中的锚索形成双排锚索。用于补强支护的锚索采用一根锚索梁连接[8],对称布置到巷道顶板两侧中线约700 mm的位置。

    传统巷道掘进过程中,由于井下地质条件复杂、施工组织方式落后,为了确保安全性,多数工作的开展都是采用了串行式作业模式,导致各个工序间衔接性差、施工周期长,难以满足井下快速掘进的需求。因此本文提出一种新的多工序平行交叉作业模式[9],建立完善的培训上岗制度,提高员工的安全意识和技能水平,然后对井下巷道掘进作业流程进行分析,对各个工序进行拆解,在保证施工安全的情况下实施多工序平行交叉作业。在施工过程中严格按照交接班—安全检查—敲帮问顶—定眼打孔—装药—起爆—检查—临时支护—永久支护—出矸的工艺流程进行循环作业。

    在作业的过程中,依据井下巷道掘进经验和科学分工,可以进行工序平行交叉作业:交接班和安全检查;
    在采用耙装机出矸时,其他人员可以同步备料、清理后侧的边角矸石、打护帮眼等;
    打眼、出矸、支护等平行作业;
    炮眼清扫、装药、接线、撤离设备等工序平行作业;
    移动钻装机、接水电管路等平行作业。通过有序、科学组织,能够最大限度地提升巷道井下掘进作业的效率和安全性。

    采用优化后的巷道快速掘进方案时,通过钻装机双臂同时打眼,能够在约70 min 内完成全断面钻眼,单片支护时间约为110 min,爆破后所形成的岩块均匀度好,通过多工序交叉支护作业,能够使日进尺3 m增加到5 m,将井下巷道掘进效率提升66.7%。由于采用了钻装机组爆破掘进方案,节约了人工打眼时间,而且采用锚杆、锚索联合支护模式,能够提高支护效率和稳定性,巷道的支护效率比优化前提升了27.4%。井下巷道支护现场如图4所示。

    (1)CMJ2-35 型钻装机同时具有钻孔和物料自动装载功能,能够极大地提高井下钻孔的速度和掘进效率,显著降低巷道内人员的劳动强度,由于采用自动化作业、减少掘进面人员数量,能够有效地提升巷道掘进过程中的安全性。

    (2)采用仿真分析的方案能够科学合理地确定井下爆破孔距,为优化井下爆破方案,提高爆破效果和安全性奠定基础。

    (3)巷道支护采用了锚杆支护、锚索补强的方案,能够在保证支护可靠性的情况下提高巷道的支护效率。

    (4)采用新的高速钻进方案,能够将井下巷道支护效率提升27.4%,将井下巷道掘进效率提升66.7%,对提高井下巷道掘进效率和可靠性具有十分重要的意义。

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