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    循环流化床锅炉烟、风道振动分析与治理

    时间:2023-02-16 08:25:07 来源:千叶帆 本文已影响

    中科(广东)炼化有限公司 蔡小平 尹建明 中国石油化工股份有限公司化工事业部 高建新

    某大型炼化企业热电装置配备4台450t/h高温超高压循环流化床锅炉,以满足全厂炼油及化工装置用热需求及发电用蒸汽,设计年发电量19亿kWh,供热710万吨蒸汽。该CFB炉为π型、单汽包自然循环锅炉,额定压力12.5MPa、温度540℃,锅炉本体主要结构如图1所示。

    图1 锅炉三维效果图

    在试运过程中,一、二次风机出口风道出现剧烈振动,最大达到61.5mm/s,测点位置如图2所示,实测数据见表1。风机出口非金属膨胀节先后撕裂多次,外护板多处开裂,风挡板执行器损坏4次。炉膛出口风压从-500Pa~+300Pa波动,引风机电流摆动达10A,水冷风室积渣严重。

    图2 风机振动测点位置图

    表1 风道实测振幅数据表(mm/s)

    在带负荷过程中,前烟井烟道振动明显,并发出低沉轰鸣声。随着锅炉负荷增加,烟道振动越发剧烈,振幅达220μm,轰鸣达93.4dB(A),并带动尾部烟道包覆墙面、刚性梁及操作平台大幅晃动。在现场35米标高处设置4个固定监测点,具体振幅及噪音情况见表2。

    表2 竖井烟道监测点振幅(μm)、噪音值﹝dB(A)﹞

    锅炉烟、风道振动会造成焊口撕裂、保温层脱落等情况,当烟、风道壁面及内部支撑结构在长时间振动作用下,局部撕裂损坏后,其强度、刚度进一步降低,振幅将成倍增加[1];
    同时,其他运行设备(如风机)受振动影响也会损坏,甚至内部管束间发生碰撞磨损,直至减薄泄漏,威胁锅炉运行安全。现场低沉的轰鸣噪音,危害员工身心健康[2]。

    锅炉烟、风道振动是一个典型问题,轻则诱发剧烈振动,重则导致局部焊口开裂或烟、风道泄漏,甚至会发生悬吊管、省煤器等受热面泄漏被迫停炉。一般是多方面共同作用的结果,如系统结构设计不合理、机械干扰、流体不稳定性、安装施工不到位、运行参数变化等,但主要原因有两个,一是由烟、风道内部结构所引起流体流动变化诱发的振动,二是烟、风道系统本身刚度不够所造成的[3]。

    2.1 流体流动变化诱发振动

    根据流体流量、压力、速度等参数,可将流动分为稳定流动和不稳定流动。锅炉尾部烟道或风道内的流动一般视为稳定流动,按照稳定流动的特性和数学模型来分析。根据参照物对象又将稳定流动分为外部流动和内部流动。

    2.1.1 外部流动

    指流体流经物体(如楼房、桥墩等)外部表面时产生的变化。其引发振动的主要原因有卡门涡流(即卡门涡街)、弹性激振以及共振等。

    卡门涡流。卡门涡流是自然界中的一个普遍现象,在一定条件下流体流经某些物体(例如圆柱体)时,物体侧后部会在顺时针和逆时针两个方向周期性地产生和脱落,形成一个旋转方向相反、排列规则的双列漩涡,从而形成所谓涡流。

    对于大截面烟、风道内的管束均会形成卡门涡流,交替出现的旋涡使管束后两侧压力场出现周期性脉动,形成一个与气体流动方向垂直的横向交变静推力,从而使管束产生横向激振,其交变力频率就是卡门涡街频率ƒ[4]。常采用公式(1)计算:

    式中:ƒ—涡街频率,Hz;

    s—试验常数,通常取0.15~0.2,管束取0.4~0.7;

    ν—烟气流速,m/s;

    d—管束外径,m。

    弹性激振。弹性激振又称自激振动,是系统内部流体由非振动性的激发转变为振动性激发而引起的振动。其特点是流速超过某一临界点时,管子振幅急剧增大,严重时前后相邻管子发生碰撞,振动与流速、换热器结构等有关。当流体速度较高时,这种振动具有极强破坏性。

    共振。指某系统所受到的激励频率与该系统的某阶固有驻波频率相接近时,系统振幅显著增大的现象,在声学上称为“共鸣”,其经常会造成重大财产损失。

    一般驻波频率ƒc按简易公式(2)计算:

    式中:ƒc—驻波频率,Hz;

    α—流速,m/s;

    λ—波长,m。

    共振通常有三种情况,一是卡门涡流频率ƒ与烟、风道的驻波频率ƒc耦合产生的振动;
    二是卡门涡流频率ƒ与管束的固有频率一致产生的共振;
    三是卡门涡流频率ƒ与声驻波频率ƒc及结构固有频率三者恰好同时一致产生的共振,此时风烟系统表现出剧烈的振动和显著噪声。

    该CFB锅炉产生振动及轰鸣声噪音的源头位于竖井烟道高温省煤器位置,为此对高温省煤器典型工况振动频率进行了校核,具体数据见表3。

    表3 典型工况高温省煤器振动频率

    在设计BMCR工况、高加全部切除工况时,卡门涡流脱落频率ƒ与烟气声柱波固有频率ƒc均偏离整数倍30%以上,不会产生共振。但在开工蒸汽吹扫阶段,由于高加、低加等换热设施未能正常投运,锅炉给水温度仅有70~90℃,导致实际给煤量、烟气量等数据偏离正常值,高温省煤器处具备了低烟温、高流速特性,涡流脱落频率ƒ与烟气声柱波固有频率ƒc接近,故而发生共振。

    2.1.2 内部流动

    内部流动指流体在封闭管路系统(如汽水管道和烟、风道系统)内的流动。当流体流经弯头、变径等部件时,流场、流速、压力等发生变化,从而引发系统振动。

    流经变径时。流体在流经变径时受沿程阻力和局部阻力影响,会出现明显的压力损失。根据伯努利方程在流量不变情况下,流体从层流状态突变为紊流状态,从而形成连续漩涡,产生持续交变力,引发振动。

    流经弯头时。在惯性离心力的作用下,在弯头外壁面弯曲处会聚集形成一片压力较高的区域,反之在弯头内壁面弯曲处则形成一片压力较低的区域,在差压的作用下,流体从靠近外壁面向内壁面方向流动,在惯性离心力和压力共同作用下就形成了涡流。

    同时,在弯头左右两侧壁面附近流动的流体,在贴近壁面处压力较高但流速较慢,而中心区域则是流速较快、压力较低,同样在差压的作用下流体由外向内流动,从而在密闭管路中央部位断面形成一个双涡旋式的二次流。由于涡流和二次流的存在引起弯头部位发生振动。

    对各台锅炉运行初期烟道负压和总风量数据等进行对比,具体见表4。发现左右侧负压偏差最大达1.5kPa,并发现锅炉总风量存在超标现象,锅炉BMCR工况标准风量为506t/h,而在负荷350t/h时,运行总风量平均为600t/h,最高达692t/h,偏离设计值。通过计算上下层涡流脱落频率ƒ与烟气声柱波固有频率ƒc,其比值为2.9,达到共振条件,因此对锅炉实际总风量应加以控制。

    表4 各台炉竖井烟道实际负压(kPa)和总风量数据

    2.2 烟、风道系统本身刚度不够

    2.2.1 风道安装不合格

    该CFB锅炉冷风道安装后,存在以下问题。一是风道加固肋数量不足,且加固肋与板壁间双面断续交错焊缝净距超过150mm;
    二是风机出口风道安装偏斜,固定拉杆松脱;
    三是风机出口膨胀节未能将风机振动实现有效阻隔;
    四是冷风道内部支撑不足。

    2.2.2 烟道刚度不够

    该CFB锅炉前烟井采用尾部包覆墙设计,尺寸为10520mm×5400mm的矩形通道,烟道四角采用销钉连接。由于采用悬吊结构、销钉固定且烟道尺寸大,导致烟道整体强度(刚度)不足,烟道系统不足以抵御流动引起的激振。虽然在运行中采取加固烟道、固定四角等补救措施,但在角部依然发生了泄漏,具体如图3所示。

    图3 锅炉角部结构及泄漏示意图

    3.1 消除烟道振动

    3.1.1 改变振动频率

    经过计算在高温省煤器位置的竖井烟道内部加装上下两层防振隔板,每层安装4屏,每屏10块,共计80块隔板。具体位置如图4所示。

    图4 防振隔板示意图

    3.1.2 优化流场特性

    在烟道弯头内部加装3层弧形导流板,有效改善烟道内气流分布的均匀性,消除涡流和二次流影响。

    3.1.3 优化运行参数

    恢复锅炉给水温度至额定215℃,控制锅炉总风量,将烟气流速降到标准范围内;
    在降低总风量的同时,调整一、二次风配比,满足锅炉燃烧需求。

    采取上述措施后,烟道高频共振及轰鸣噪音彻底消除,现场振动值小于50μm,具体数据见表5。

    表5 采取措施后竖井烟道监测点振幅μm、噪音值dB(A)

    3.2 消除风道振动

    在风道内部加装内撑杆,风道外侧增加肋片,交错焊缝净距控制在150mm以内;
    对风机出口风道重新安装,膨胀节进行调整;
    吊架采用双防松脱螺母结构,防止吊架松脱失效;
    垂直风道上安装水平限位。实施后,风道振动平均下降40%,最大降幅达60%,具体数据见表6。

    表6 采取措施后风道振动(mm/s)测量数据

    通过对该装置CFB锅炉烟、风道振动原因分析,认为造成烟道振动的主要原因是共振和烟道整体刚度不足,主要与设计裕量和强度不够及实际运行工况偏离等有关,通过对烟道系统采取安装防振隔板、弧形导流板、优化运行参数等措施,烟道振幅下降80%,最大值不足50μm,彻底消除了高频振动和轰鸣噪音。风道振动的主要原因是施工安装不到位,造成风道系统整体刚度不够和风机振动的传导所致,通过对风机出口风道采取内部加装支撑、外部增加肋板等措施,振动平均下降40%,达到预期效果。

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