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    大西煤矿井下分段水力压裂增透技术及应用

    时间:2023-02-22 13:35:07 来源:千叶帆 本文已影响

    李 鹏

    (晋能控股煤业集团大西煤矿,山西 晋城 048000)

    瓦斯问题一直被作为严重制约煤炭开采技术发展的重要因素,严重影响着煤矿安全生产[1]。我国煤炭资源储量丰富,煤层气资源赋存量巨大,解决好煤炭资源开采过程中的瓦斯问题,做到煤与瓦斯合理共采,能够极大地提高资源的开采利用率[2-3]。瓦斯抽采是解决瓦斯问题的根本途径,为了解决大西煤矿回采巷道掘进过程中的瓦斯超限问题,对煤层进行分段水力压裂是一种行之有效的方法,通过增加煤层的透气性,可以显著提高瓦斯抽采率[4]。

    大西煤矿主要开采3 号煤层,煤层厚度平均为3.17 m,顶板主要为细粒砂岩和碳质泥岩,底板为细粒砂岩。3 号煤层以亮煤为主,呈条带状结构,内部裂隙发育,易发生脆性破碎。

    矿井瓦斯主要来源为开采层和采空区。据地勘送检的瓦斯测试结果,3 号煤层透气性系数为0.72 m2/(MPa·d),原始瓦斯含量约为11.26 m3/t,原始瓦斯压力为0.41 MPa,落煤残存瓦斯含量3.12 m3/t,残存瓦斯压力为0.16 MPa。矿井瓦斯相对涌出量为19.92 m3/t,绝对瓦斯涌出量为21.75 m3/min。3 号煤层坚固性系数f=0.30~0.65 <0.5,瓦斯放散初速度ΔP=4.7~24.0 >10,综合指标K=ΔP/f=29.2 >15,单项指标均超临界值,该矿井有煤与瓦斯突出危险性。综采工作面的上、下顺槽掘进前,必须预抽消突,无突出危险后方可掘进。

    根据化验结果,该井田瓦斯主要成分及含量如表1所示。其中可燃气体(CH4+ C2H6)含量1.37~47.03 m3/t,平均含量12.63 m3/t,为富甲烷煤层。

    表1 瓦斯主要成分及含量

    2.1 压裂地点

    对大西煤矿3023 工作面回风顺槽进行分段水力压裂方案设计。压裂设备宜放在新鲜风流中,具体放置位置如图1。巷道的长、宽、高应确定能够满足泵组的放置要求,并能够提供不小于1 m³/min的水流和1140 V 的电压。为保证设备的正常运转,水源不能含有杂质。

    图1 压裂泵站与管路布置图

    2.2 参数选取

    (1)压裂层位选取

    结合3023 回风顺槽的实际情况,3023 回风顺槽煤层埋藏浅,煤层瓦斯含量小,煤体强度大。通过井下观测,煤层与顶底板之间接触平整,煤岩类型界限清晰,原生条带状结构明显。煤体原生裂隙清晰可辨,选择直接在煤层内实施分段水力压裂的技术模式。

    通过观察在掘进工作面正前方施工的超前钻孔,钻孔轨迹清晰可见,并无坍塌、位移错动迹象。在3023 回风顺槽向临近巷道及工作面施工区域预抽钻孔,达到区域消突的目的。减少了顶、底板巷道的掘进工作量。

    此外,大西煤矿各煤层顶底板普遍存在泥岩、砂质泥岩,部分区域泥岩遇水极易膨胀,若在煤层顶板实施分段水力压裂,则在压裂完成后的钻孔抽采过程中,在泥岩的膨胀变形作用下,抽采管极易发生堵塞,降低抽采效率,而且需要向煤层顶板开设挑顶钻场,加大了工程量。鉴于此,最终确定3023 回风顺槽的分段水力压裂在本煤层内实施。

    (2)压裂段长及段间距的选择

    结合3023 回风顺槽掘进工作面煤层内的成孔条件,沿预掘巷道中线位置施工分段水力强化钻孔,长160 m,采用玻璃套管水泥固孔。考虑到实际施工的效率和经济效益等问题,将长钻孔分5 段进行水力强化,压裂段间距选为30 m,单段水力强化钻孔裂缝开启长度约为17.5 m,有效影响半径不小于20 m。水力压裂施工完成后,在其周边施工16 个抽采钻孔,钻孔有效抽采间距不大于6 m。抽采达标后,在采取局部综合防突措施条件下允许掘进安全距离140 m,预留安全保护距离20 m,在安全保护距离内进入下一循环。

    通过在3023 回风顺槽正前施工长钻孔,进行分段水力强化压裂,实现对煤层区域均匀增透改造,提高煤层透气性系数,达到大循环安全掘进的目的。

    2.3 钻孔设计及施工流程

    在3023 回风顺槽共施工钻孔17 个,其中分段压裂长钻孔1 个,瓦斯抽采钻孔16 个,控制巷道两帮各15 m 范围,沿3023 回风顺槽掘进方向控制160 m。分段水力压裂钻孔孔长160 m,分5 段进行压裂,分段喷射孔间距30 m,分段压裂钻孔孔径Φ120 mm,分段压裂封孔器外径Φ ≤80 mm。3023 回风顺槽分段水力压裂钻孔施工布置图如图2,Ⅰ-Ⅰ剖面图如图3,Ⅱ-Ⅱ剖面图如图4。

    图2 3023 回风顺槽分段水力压裂钻孔施工布置图(m)

    图3 Ⅰ-Ⅰ剖面图(mm)

    图4 Ⅱ-Ⅱ剖面图(mm)

    施工顺序为:分段压裂长钻孔施工→煤层瓦斯含量和瓦斯压力测试→分段压裂长钻孔套管固孔→水力强化前瓦斯参数测试(钻孔自然流量、钻孔流量衰减系数、抽采浓度、抽采负压、抽采流量、水分)→分段压裂长钻孔从孔底至孔口依次分5 段进行压裂→施工16 个抽采钻孔→所有钻孔洗孔→抽采钻孔封孔,封孔长度15~20 m →抽采钻孔、压裂钻孔联抽→等待抽采达标,效果检验→采取区域、局部综合防突措施下掘进140 m →(第二循环开始)→分段压裂长钻孔施工→分段压裂长钻孔施工套管固孔→分段压裂长钻孔从孔底至孔口依次分5 段进行压裂→施工16 个抽采钻孔→所有钻孔洗孔→抽采钻孔封孔,封孔长度15~20 m →抽采钻孔、压裂钻孔联抽→等待抽采达标,效果检验→采取区域、局部综合防突措施掘进20 m(第一循环结束)。

    针对3023 回风顺槽分段水力压裂强化钻孔的封孔问题,选用封压一体化分段水力压裂封孔器封孔,封孔器如图5。采用水力封孔胶囊加单向阀的方法,实现分段水力压裂封孔的目的。

    图5 一体化分段水力压裂封孔器

    3.1 压裂半径

    在分段水力压裂施工完成后,对压裂孔周围巷道形貌进行观测,尤其是较为发育的构造附近及煤体裂缝发育地带,观测煤壁是否有出水、巷道变形等情况。通过现场考察分析,结合各压裂孔的出水情况,综合得出各段水力压裂影响半径平均为23 m。

    3.2 瓦斯抽采数据分析

    对3 号煤层进行分段水力压裂后,瓦斯抽采浓度提升了2~17 倍,抽采纯量提升了3~8 倍。压裂孔瓦斯初始涌出量较未压裂孔增加1 倍,瓦斯流量衰减系数是未压裂孔的1/2,煤层瓦斯的可抽采性得到了显著提高。

    3023 回风顺槽压裂区域本煤层预抽孔平均百米抽采纯量为0.131 m3/min,是未压裂区域的2.3 倍,压裂孔平均百米抽采纯量为0.302 m3/min,是未压裂区域的4.1 倍。通过实施分段水力压裂增透技术,显著提高了煤层瓦斯的预抽效果。

    (1)对3023 回风顺槽进行分段水力压裂施工,水力压裂长钻孔长160 m,分5 段进行水力强化,压裂段间距30 m,各段水力压裂影响半径平均为23 m。

    (2)采用长钻孔分段水力压裂增透技术,可以有效提高抽采瓦斯效果,单次循环允许煤巷安全掘进距离长,能够实现巷道安全快速掘进,缓解采掘接替紧张问题。

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