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    中间包控流系统事故率降低措施

    时间:2023-04-25 10:00:04 来源:千叶帆 本文已影响

    供稿|张文祥,武晓阳,李硕,崔晓璐/ ZHANG Wen-xiang,WU Xiao-yang,LI Shuo,CUI Xiao-lu

    内容导读 唐钢长材事业部中间包定径水口控流系统存在上水口侵蚀扩径快、炸裂,上水口、下滑块之间夹钢等问题,导致中间包使用寿命降低,严重影响连铸生产的高效运行。对中间包定径水口控流系统存在的问题进行分析,通过调整锆芯成分,提高水口烘烤温度,优化水口和滑块加工工艺,改进上水口、下滑块和机构基础板尺寸等措施,解决了上水口侵蚀炸裂和上水口与下滑块夹钢的问题。中间包控流系统事故率由1.5 次/万t 钢降低到0.1 次/万t 钢以下,中间包上水口与中间包寿命实现了同步,为中间包使用寿命地提高提供了有力保证。

    唐钢长材事业部连铸作业实施高效化生产,拉速由2.1 m/min 提高到2.6 m/min。为保证中间包单位时间的过钢量,相应的中间包定径上水口由ϕ18 mm 增大到ϕ20 mm,与之配合的中间包下滑块由ϕ18 mm 增大到ϕ19.5 mm、和ϕ20 mm。由于连铸单流过钢量的增加,导致中间包上水口、下滑块侵蚀加剧,使用寿命降低,上水口与滑块之间夹钢停流事故发生频率增加。统计表明,二钢轧厂6 机6 流小方坯连铸机,在月产量8~11 万t 的情况下,中间包控流系统的事故达到10~13 次,事故率1.5 次/万t 钢以上。为此,对中间包定径水口控流系统进行技术优化,为连铸高效化生产提供保证。

    中间包上水口侵蚀扩径、炸裂

    中间包上水口侵蚀扩径、炸裂表现出来两种形式[1],一种是残钢表面出现点状钢瘤(俗称“苦瓜脸”),如图1 所示;
    另一种形式是锆芯出现纵向裂纹,并从钢柱中溢出钢水,夹出钢片,图2 所示。

    图1 上水口侵蚀扩径

    图2 上水口炸裂

    中间上水口状况:上水口扩径超标,残钢钢柱直径由ϕ19 mm、ϕ20 mm 扩径为ϕ27 mm 以上。中间包上水口扩径统计情况如表1。

    表1 上水口扩径情况

    上水口、下滑块之间夹钢

    正常情况下,上水口与下滑块工作面在机构建立的压力之下应该紧密接触(如图3),不会有钢渣等杂物。但有时会因为操作失误、机构压力稳定性差等多种原因,出现换滑块过程中上水口与滑块之间夹钢,如图4 所示。

    图3 上下水与下滑块工作状态

    图4 上水口、下滑块夹钢

    中间包上水口侵蚀扩径、炸裂原因

    中间包上水口锆芯扩径、炸裂,与水口锆芯质量稳定性有关。上水口锆芯主要成份是ZrO2(氧化锆),同时添加少量的MgO,Y2O3(三氧化二钇)等稀土稳定化剂,结合剂一般为聚乙烯醇。氧化锆在温度发生变化时,会产生单斜晶系、四方晶系和立方晶系的相结构转变,此过程中有体积变化,因此,氧化锆的抗热震性很差。为改善锆芯抗热震性采用了部分稳定的方式生产锆芯,成品锆芯是部分稳定的氧化锆材料,稳定化率一般为30%。在中间包使用后期水口稳定化率降低,表现为水口锆芯抗侵蚀性、抗热震性下降[2-3],造成上水口侵蚀、炸裂。

    上水口、下滑块之间夹钢原因

    工作状态下的滑块和备用滑块均定位在滑道内,浇钢过程中常常出现钢渣飞溅到机构滑道表面,如果换下滑块时未对机构清洁度进行清理,就会破坏机构运行的平稳性,造成上水口、下滑块之间压力不稳定,钢水就会从上水口、下滑块之间溢出形成夹钢。

    如果浇钢过程中水口对中精度差,钢水会对水口表面严重侵蚀,上水口出口表现出“碗状”侵蚀,造成上水口与下滑块配合失效,形成夹钢。如图5 所示不对中,则会在A 点侵蚀上水口,在B 点侵蚀下滑块。

    图5 上水口与下滑块锆芯不对中侵蚀:(a)主视图;
    (b)俯视图

    原设计中,下滑块长方形的工作面与上水口圆形工作面相配合,经常出现因上水口工作面露出机构底板平面尺寸偏小,下滑块角部与机构面相干渉,机构底板将下滑块的4 个角部垫起,下滑块方形工作面与上水口的圆形工作面不能重合,滑块与水口之间出现缝隙,造成夹钢。如图6 所示的B 点。

    图6 机构与上水口配合:(a)俯视图;
    (b)主视图

    连铸出现断流事故再次开浇时,需要用氧管对水口进行烧氧引流,中间包上水口烧氧温度高达2000 °C 以上,并伴有氧气流冲击,破坏了锆芯端面,对水口锆芯端面及内表面侵蚀严重,造成上水口与下滑块夹钢。烧氧后锆芯侵蚀如图7。

    图7 烧氧操作对锆芯侵蚀:(a)主视图;
    (b)俯视图

    调整锆芯成份

    针对水口扩径情况,对水口锆芯的材质进行优化。选用优质ZrO2,将锆芯ZrO2质量分数提高95%以上,对体积密度、显气孔率等物理性能进行改善。同时,调整MgO 和Y2O3复合稳定剂的加入质量分数由2.95%提高到2.99%,优化锆芯的稳定化率,提高水口抗侵蚀性能。调整前后成份性能如表2。

    表2 锆芯的成分性能调整前后对比

    提高水口烘烤温度

    锆质产品的抗热震性差,在开浇瞬间由于上水口锆芯温度急聚升高,很容易造成锆芯炸裂。中间包上水口引流剂原来在烘烤之前加入,由于引流剂地覆盖,中间包烘烤后的水口温度只有200 °C。为提高上水口烘烤温度,将引流剂改为中间包烘烤之后(大包开浇之前)加入。采用此种方式后,中间包上水口温度达到了600 °C 以上。为此,设计了引流剂加入装置,如下图8 所示。

    图8 简易的引流剂加入装置

    水口、滑块设计与加工工艺优化

    针对中间包上水口扩径的情况,采用加长水口锆芯改善钢水流动状况,将上水口高度由原来的95 加长到130 mm;
    同时,为了使滑块更好地进入工作位置,降低上水口与下滑块的碰撞应力,将上水口工作面,设计成360°大倒角(3×34°);
    改进前后上水口对比如图9 所示。

    图9 上水口倒角示意图:(a)改进前;
    (b)改进后

    根据上水口与机构平面差的设计标准,上水口应高于机构平面0.3~0.5 mm。为此,调整上水口高出机构底板平面尺寸,水口高度L由原来的18.1 提高到18.3 mm(机构凹槽深度17.9 mm),保证水口与滑块紧密接触,如图10 所示。

    图10 中间包上水口与机构底板相对高度示意图

    将下滑块与上水口接触平面直角形式改为圆角形式,保证下滑块与上水口接触吻合,解决机构与下滑块之间干涉,导致上水口与滑块不能压紧的问题。改进前后对比如图11 所示。

    图11 下滑块平面:(a)改进前;
    (b)改进后

    将下滑块入口碗部半径由25 改为7.5 mm,入口直径由26 改为22.5 mm,优化上水口、下滑块结合部位钢水流场,降低此部位的侵蚀速率,减少水口滑块夹钢现象。优化前后尺寸对比如图12 所示。

    图12 锆芯尺寸(单位:mm):(a)优化前;
    (b)优化后

    为了确保上水口面高出基础板的滑道面0.3~0.5 mm,将基础板与上水口的配合尺寸由18.0±0.2 mm,调整为17.8±0.1 mm(如图13)。防止出现下滑块与基础板之间干涉,造成上水口与下滑块压不紧的问题。

    图13 调整后基础板尺寸(单位:mm)

    中间包上水口扩径情况

    中间包使用30 h 下线后,测量各流上水口钢柱直径,钢柱直径由原始ϕ19 mm 和ϕ20 mm 分别扩径到ϕ23 mm 和ϕ23.5 mm,平均扩径为23.25 mm,远小于扩径标准ϕ26 mm,取得了显著效果。

    上水口钢柱状况

    上水口钢柱表面光滑,无结瘤,锆芯无炸裂。如图14 所示。

    图14 上水口钢柱

    上水口、下滑块配合状况

    优化后的中间包上水口与下滑块之间无明显夹钢,上水口与下滑块匹配合理,达到了使用要求。如图15 所示。

    图15 上水口与下滑块配合

    通过技术优化,中间包控流系统的事故率由1.5 次/万t,降低到0.1 次/万t 以下,中间包上水口寿命与中间包寿命实现了同步。

    (1)中间包上水口锆芯扩径、炸裂,与水口锆芯质量稳定性有关;
    上水口、下滑块之间夹钢与连铸操作及上水口和滑块的配合尺寸有关。

    (2)通过调整水口锆芯ZrO2含量,调整氧化锆的稳定化率,开发了与长寿命中间包相匹配的上水口,实现了中间包上水口与中包寿命同步。

    (3)优化改进上水口与滑块外形尺寸,提高中间包滑动机构设备控制精度,解决了水口夹钢问题。

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