• 工作总结
  • 工作计划
  • 读后感
  • 发言稿
  • 心得体会
  • 思想汇报
  • 述职报告
  • 作文大全
  • 教学设计
  • 不忘初心
  • 打黑除恶
  • 党课下载
  • 主题教育
  • 谈话记录
  • 申请书
  • 对照材料
  • 自查报告
  • 整改报告
  • 脱贫攻坚
  • 党建材料
  • 观后感
  • 评语
  • 口号
  • 规章制度
  • 事迹材料
  • 策划方案
  • 工作汇报
  • 讲话稿
  • 公文范文
  • 致辞稿
  • 调查报告
  • 学习强国
  • 疫情防控
  • 振兴乡镇
  • 工作要点
  • 治国理政
  • 十九届五中全会
  • 教育整顿
  • 党史学习
  • 建党100周
  • 当前位置: 蜗牛文摘网 > 实用文档 > 公文范文 > 曙光油田稠油水平井开发效果对策研究及应用

    曙光油田稠油水平井开发效果对策研究及应用

    时间:2022-09-09 17:15:04 来源:千叶帆 本文已影响


      [摘 要]曙光油田稠油油藏已进入蒸汽吞吐开发中后期。为改善稠油老区开发效果,加强了水平井部署力度,利用井间加密水平井、叠置水平井等方式进行二次开发。随着水平井蒸汽吞吐周期的增加,出现产量递减快、水平段动用不均、井间汽窜干扰等问题,严重制约着水平井生产效果的提高。运用数字化处理、数值模拟、物理模拟等技术,揭示了影响曙光稠油水平井生产效果的根本因素,提出适宜稠油水平井开发的配套技术。
      [关键词]稠油油藏;水平井;配套技术;蒸汽吞吐;对策;曙光油田
      中图分类号:E231 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2019)13-0305-01
      引言
      曙光油田稠油油藏水平井2003年部署实施,平面分布在12个区块,纵向分布在兴隆台、大凌河及杜家台油层。截至2017年12月,共投产水平井208口,日产液为5030t/d,日产油为1079t/d,综合含水为78.5%。年产油为35.4×104t/a,年注汽量为107.8×104t/d,油汽比为0.31。年产油占该油田产量的17.5%。
      由于油藏类型多、分布区域广、地质条件复杂,水平井的开发中暴露出各种矛盾。为有效提高水平井开发效果,开展了水平井影响因素研究,并提出相应的对策,改善了水平井的开发效果。
      1 影响水平井开发效果因素研究
      1.1 水平井排驱面积影响
      稠油水平井的技术优势主要体现在流场形式的改变,在水平井渗流场中水平井的渗流域表现为椭圆泄流,Joshi提出排驱面积公式,在均质油藏中,水平井厚度越大,长度越长,排驱面积越大,产能越高。实际油藏的非均质性和井筒管流实际状况,上述关系并非简单正相关性。根据实际生产资料开展初步研究。
      (1)油层厚度。研究表明,水平井单层厚度、长度与开发效果不成正相关性。曙光油田稠油油藏单层厚度为12~25m时油井产能较高,目的层厚度越大,生产效果越好,厚度大于25m后,产量增幅不明显。
      (2)水平段长度(管流摩阻)。研究表明,水平段为300~400m时油井产能较高,水平段长度超过400m后,产量增加幅度不大。
      1.2 储层物性差异影响
      (1)渗透率。由于油层非均质性强,造成水平井的水平段动用不均。数模研究结果表明,水平渗透率级差大于6.95,低渗段不吸汽,蒸汽沿高渗带扩展。
      (2)孔隙度。数模研究结果表明,随孔隙度的降低,储层的吸汽百分比也随之降低,孔隙度低于9%时区域几乎不吸汽。
      1.3 采出程度的影响(压力水平)
      研究表明,剩余油富集程度相近,压力系数低区域开发效果差。压力系数低于0.12时,区域水平井产能与直井产能相当。单控剩余储量低,压力系数低的区域开发效果差。
      1.4 注汽热损失的影响
      研究结果表明,地面管线干度损失0.007%~0.125%/m;井筒总传热系数越高,井筒热损失越大,目前隔热管监测干度损失为0.01%~0.022%/m;顶底盖层吸热量比例达30%~48.6%。
      2 水平井研究成果应用
      2.1 优化部署水平井
      稠油油藏蒸汽吞吐后期存在地层压力低的问题,平均压力系数只有0.21。利用高精度高分辨率层序地层学、测井信息、随机建模技术进行剩余油研究,并优化目的层厚度及水平段长度。对于单层厚度大于25m的厚层块状油藏,部署叠置式水平井,在垂直构造等高线部署,同时采用鱼钩状轨迹设计,增加生产压差,改善因压力水平低造成的开发矛盾。
      2.2 动态调整水平段注汽长度
      (1)划分水平段注汽单元,实施分段注汽。根据上述研究结果,对于水平段长度大于300m的油井,根据水平渗透率级差、周围直井动用程度及压降漏斗大小将其分为2个或多个注汽单元。共实施水平井分段注汽46井次,平均单井增油243t。
      (2)水平井双管注汽技术。双管注汽管柱主要由外、内注汽管组成,油套环空采用氮气隔热,通过合理设计出汽口位置,实现对水平段不同部位的同时注汽,且可以根据吸汽情况对水平段注汽量进行动态调整,改善水平井段吸汽不均状况。实施双管注汽后,平均单井增油546t。
      (3)动态设计出汽口位置。由于储层非均质性的存在,水平井有效排驱面积是由一个个糖葫芦状小椭圆组成,动态设计出汽口位置,可以分段改善水平段动用不均。调整出汽口位置差距超过50m的共30井次,通过周期对比,增油3414t,动用程度提高19.8%。
      2.3 运用多种方式,治理汽窜干扰
      研究表明,热蒸汽在水平段内延高孔隙度、高渗透段、低压力方向窜流。
      2.3.1 区域组合注汽,抑制汽窜干扰
      在小井组范围内,低压力区采用轮替注汽技术和一注多采技术,利用汽窜增油,高压力区采取生产井在水平井注汽期间关井,同采减少汽窜损失;在大区域内,将油井相对集中的区块划分为17个单元,其余区域划分为10个注汽单元。
      2.3.2 优选注汽速度及强度设计,防止汽窜发生
      在注汽压力不高于破裂压力的前提下,逐步提高注汽速度;控制注汽强度,在最大加热半径内防止汽窜干扰及出砂,减少热量损失。数模优化结果见表1。
      2.3.3 运用氮气+磺酸盐泡沫等调剖技术防窜
      氮气+磺酸盐泡沫调剖剂主要原理是利用贾敏效应改变蒸汽流渗流方向,防止汽窜,改善吸汽剖面。近2a共实施调剖措施20余井次,实施井汽窜干扰降低75%。
      2.4 补充地层压力
      向油井加入不同比例的CO2、氮气、空气催化氧化剂等气体或药剂,利用气体的膨胀性和油溶性等,起到降黏及补充能量、提高驱替能力的作用。近2a水平井共实施CO2吞吐11井次,氮气助排13井次,空气催化氧化2井次,均取得了较好效果。
      2.5 水平井配套技术
      (1)水平井氮气隔热技术。在注汽过程中,采取氮气隔热技术和措施,在油井套管中起到隔热作用,减少热量损失。合理控制生产压差,防止油层激动出砂。(2)水平井高压砾石填充防砂。针对水平井出砂问题开展高压砾石填充防砂工艺试验。对3口水平井实施高压砾石填充防砂技术,平均检泵周期由30d提高到120d,防砂效果明显。(3)稠油水平井空气催化氧化。水平井因地层压力水平低,产量递减快,通过开展注空气催化氧化试验,地层能量得到有效补充,周期生产效果明显改善。
      3 结论
      (1)影响水平井开发效果因素包括储层参数、采出状况、地层吸热及储层伤害等因素。
      (2)划分水平段注汽单元,动态调整出汽口位置,可以改善水平段动用不均矛盾。
      (3)优化注汽强度、注汽速度,采取组合式注汽方式,利用泡沫调剖是治理井间汽窜干扰的有效手段。
      (4)高采出程度区域水平井,利用气体复合吞吐补充地层能量,可有效提高驱油效率。
      (5)氮气隔热助排、合理的采液强度控制可减少注汽热量损失及储层伤害。
      (6)利用水平井砾石防砂技术、空气催化氧化技术等水平井配套技术可以有效改善水平井开发效果。
      参考文献
      [1]赵春梅.辽河油区热采稠油产量递减规律研究[J].特种油气藏,2004,26(3):76~79.
      [2]李秀娈.蒸汽吞吐水平井的完井评价[G]//李景芹.国际稠油开采技术论文集. 北京:石油工业出版社,2002:323~325.
      [3]张弦,等.低渗透轻质油油藏热采室内模拟实验研究[J].特种油气藏,2007,16(2):83~86.
      [4]张锐.稠油热采技术[M].北京:石油工業出版社,1999:244~247.
      作者简介
      向进(1986-),男,助理工程师,2008年毕业于中国地质大学(北京)资源勘查工程专业,现从事油田开发研究工作。
    相关热词搜索:曙光油水油田效果对策研究

    • 名人名言
    • 伤感文章
    • 短文摘抄
    • 散文
    • 亲情
    • 感悟
    • 心灵鸡汤