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    砾石充填防砂在伊拉克M油田的研究与首次应用

    时间:2023-04-21 20:20:05 来源:千叶帆 本文已影响

    王支柱 (中国海洋石油国际有限公司,北京 100029)

    伊拉克M油田处于油田开发的中期,随着油田的开发,部分油井在生产期间井口监测到出砂迹象。某井修井作业期间地面震动筛处也见到地层砂,说明该井已出砂。同期,其他修井作业,也发现砂埋油管、钢丝作业遇阻、人工井底变浅的现象,多重迹象表明油田出砂风险已经危急到该油田正常生产,独立筛管简易防砂已经不能满足当前防砂需求,需要采取进一步的防砂措施,如砾石充填防砂。

    砾石充填防砂是至将筛管下入井内防砂段,用砾石等介质充填于筛管和油气层或套管之间,形成一定厚度的砾石层,阻挡地层砂进入井内,达到防砂的目的。砾石充填防砂具有挡砂屏障防砂效果好、有效期长、适用范围广等特点,有助于改善近井带的地层渗透率、渗透方式,延长油井寿命。

    1.1 岩芯单轴抗压强度

    在油田内选取两口出砂较为严重井在3 052.55~3 120 m井深范围内的岩心进行实验,测试岩石单轴抗压强度处于7.27~160.247 MPa,范围波动较大,岩石胶结强度处于弱胶结-高强胶结岩石。肉眼也可见岩石局部天然裂缝、溶洞发育,造成局部岩心单轴抗压强度较低。

    1.2 B1储层出砂风险定量预测

    将某井B1层3040~3050 m测井曲线导入出砂预测数值计算模型,求取该层岩石力学参数剖面,经过计算,B1层井出砂临界井底流压为28.825 MPa,也就是说实际生产过程中,井底流压低于28.825 MPa,地层砂将会剥落,流入井筒。折算为生产压差,产层段各深度点出砂压差为1.929~3.990 MPa。当生产压差>3.990 MPa时,储层段全部深度点出砂,即油井出砂;
    当生产压差<1.929 MPa时,储层段不出砂,即油井不出砂;
    当生产压差处于1.929~3.990 MPa之间时,储层段局部深度点出砂,油井表现为出砂,出砂临界米产液强度为 0.759 m3/(m·MPa·d)。

    根据油田内油井生产表现推测,虽然B1储层出砂临界生产压差较小,但老井生产30多年后,常见的问题是出砂不能随产液排出,导致出砂沉积在井筒口袋内,没有出现大量出砂砂埋整个油层井段的情况,说明B1层虽然出砂,但出砂量小。

    1.3 B2储层出砂风险定量预测

    将某井B2层3 080~3 087 m测井曲线导入出砂预测数值计算模型,求取该层岩石力学参数剖面,经过计算,B2层出砂临界井底流压为27.340 MPa,也就是说实际生产过程中,井底流压低于27.340 MPa,地层砂将会剥落,流入井筒。折算为生产压差,产层段各深度点出砂压差为1.771~3.804 MPa。当生产压差>3.804 MPa时,储层段全部深度点出砂,即油井出砂;
    当生产压差<1.771 MPa时,储层段不出砂,即油井不出砂;
    当生产压差处于1.771~3.804 MPa之间时,储层段局部深度点出砂,油井表现为出砂,出砂临界米产液强度为 0.759 m3/(m·MPa·d)。

    1.4 出砂预测结论

    通过对Unit B储层各小层B1和B2层出砂风险进行定量分析预测,临界出砂生产压差波动范围较小,1.771~1.929 MPa,临界产液指数为0.759 m3/(m·MPa·d)。根据典型出砂井在Unit B层出砂条件计算结果,油田Unit B层自喷井井底生产压差在3 MPa以上,超出了出砂临界压差值,说明油井存在出砂风险,应采取防砂措施。

    1.5 储层粒度分析及防砂精度优选

    1.5.1 Unit B 层粒度分析及防砂精度优选

    调取油田内几口生产Unit B层位的井,对几口井的井下碎屑岩粒度分析和井下岩芯进行分析,得到Unit B层岩心粒度分布数据,如图1和表1所示。

    图1 Unit B各小层地层砂粒度分析曲线

    根据地层砂粒度分布“S”曲线(图1)可见,曲线线型较陡,说明细粒组分含量较少;
    1井和4井油田岩心粒度中值d50(d50指地层砂累计重量50%所对应的粒径值)分布在0.2~0.4 mm,粒径较为集中。按照岩石粒级分级标准,Unit B层粒径在0.5~0.25 mm区间含量高于50%,属于粗-中砂岩。根据表1所示,除B4小层发育有细砂岩夹层,Unit B大部分层位粒径不均质系数<5,<44 μm泥质颗粒质量含量<5%,分选好,且纯净。

    根据Saucier提出的最优砾石尺寸设计方法,设计筛管防砂精度。该方法以粒度中值d50作为选择砾石所需砾石尺寸D50=(5-6)×d50,然后根据砾石尺寸选择筛管的挡砂精度。通过计算,Unit B各小层所需筛管精度较为接近,由于不同类型筛管在加工精度控制上存在差异,金属网型筛管可选精度范围在275~350 μm。

    考虑到油井施工作业器材采购、作业准备以及工具的互用性和挡砂能力,宜尽量统一筛管采购精度。考虑到Unit B层岩性为中-粗砂岩,局部发育细砂岩,缩小一级筛管精度不会出现筛管堵塞问题,因此建议Unit B层可采购250 μm金属网型筛管,或同等挡砂能力的其他类金属筛管均可。

    1.5.2 防砂精度优选结论

    Unit B层可采用250 μm金属网型筛管,或同等挡砂能力的其他类金属筛管,对应陶粒规格10~20目。

    1.6 防砂方式优选

    根据Johnson防砂方式选择图版和Tiff in防砂方式选择图版,油井Unit B储层选用优质金属网型筛管射孔防砂可有效控砂,但根据同类储层,纯净的中-粗砂岩,流体黏度低,且单井产量较高的油井,采用金属网型筛管防砂,生产2~3年后出现筛管冲蚀破坏出砂的问题,考虑到M油田部分井筛管冲蚀破坏风险较高,因此建议冲蚀风险高的井采用砾石充填防砂完井,以提高防砂层的抗冲蚀能力。

    综上考虑,Unit B储层开发采用独立筛管防砂即可满足生产控砂要求,但部分高产井,筛管冲蚀破坏风险较高,应采用砾石充填防砂。

    2.1 伊拉克M油田X井基本数据

    X井为定向井,补心海拔9 m,人工井底3 259 m,造斜点:300 m,最大井斜:24.83°/882 m。套管程序:762 mm+508 mm+340 mm+244 mm+178 mm。

    油藏压力26.9~31 MPa,地层压力系数1.12,地层压力梯度2.37℃/100 m。地层原油性质为中-重质油,原油黏度 3.4 mPa·s,原始气油比 485 scf/bbl,地层泡点压力17.9 MPa,地层水矿化度约为200 000~250 000 mg/L,地层温度 95 ℃。

    2.2 X井砾石充填防砂设计

    X井计划3170.5~3173 m和3174~3177 m(总厚度5.5 m)下部层位使用高速水充填。高速水砾石充填所用的充填液是清盐水,黏度为1~2 mPa·s。该清盐水中加入了适度的油层保护添加剂。用高速水砾石充填时,将井底压力提高到接近地层破裂压力或略高于地层破裂压力,目的是破坏射孔形成的压实损害带,同时消除部分钻井、固井损害。本次计划设计充填系数 25 lbs/ft,砂浓度 59.913 kg/m3。

    砾石选用12-18标准筛目,砾石直径2.39~1.68 mm,砾石中值2.03 mm,砾石孔隙度36%,砾石渗透率1 745 μm,孔喉直径 494.06 μm,砾石体积密度 1.55 g/cm3。经过计算选用砾石和携砂液数量如表2所示,下部累计5.5 m砾石充填层位需要准备砾石734 kg,携砂液27.36 m3。

    表2 X井砾石充填砾石和携砂液设计用量

    2.3 砾石充填工艺

    2.3.1 下入永久封隔器

    工具串由下至上组合:D-Signature永久封隔器+挤压推筒+坐封工具+点火头+安全接头+CCL/GR+电缆头+电缆。

    电缆下放永久封隔器至设计坐封深度以上,测上提/下放悬重,上提工具串根据GR/CCL校深。继续下放封隔器至设计坐封深度以下,缓慢上提永久封隔器至坐封位置(保持钢丝工具串处于上提拉伸状态),地面点火坐封D-Signature永久封隔器。脱手并起出钢丝坐封工具。

    2.3.2 下入砾石充填防砂管柱

    防砂管柱由下至上组合:S-22 Snap Latch密封总成+变扣+89 mm筛管×2根+变扣+89 mm盲管×1根,座于井口,安装冲管井下服务工具。

    服务管柱由下至上组合:60 mm引鞋+60 mm冲管。

    连接SC-1砾石充填防砂顶部封隔器总成+坐封工具,并下放下部完井管柱。防砂管柱到位前侧上提/下放悬重76 Mt/53 Mt,缓慢下放防砂管柱下压6 Mt,将Snap Latch试插入D-Signature封隔器密封筒,做好标记后上提至85 MT提活。

    重新将Snap Latch插入封隔器密封筒,投36.5 mm钢球,连接防砂管线并试压,随后用防砂泵打压座封SC-1砾石充填防砂顶部封隔器。SC-1顶部封隔器座封后过提20 Mt/下压6 Mt验证卡瓦,环空打压10.34 MPa验密封,最后脱手座封工具。

    2.3.3 砾石充填防砂

    并上提/下放管柱测试并标记循环位置/反循环位置。上提管柱至反循环位置,进行反循环测试,随后下放管柱至循环位置,进行循环测试和SRT测试。

    确认管柱在循环位置,进行砾石充填作业,砂浓度60 kg/1.11 m3,排量 0.5~1 m3/min,泵压 0~0.17 MPa,返出排量0.16~0.32 m3/min,环空背压10.34 MPa,起脱砂压力25 MPa后停泵。保持环空6.9 MPa背压前提下上提管柱至反循环位置,将钻杆内多余砂浆反循环至地面。

    下放管柱至循环位置并验充填,计算盲管埋高为5.22 m,起出砾石充填服务管柱。

    该井防砂效果见表3,防砂井段实际砾石充填量612.35 kg,略低于设计充填砾石量,但实现了砾石充填一次成功,达到工程目的。

    表3 X井砾石充填防砂施工数据表

    对比该井防砂作业前后连续油管产量测试数据和投产2周后该井实际产量(表4)。对比防砂作业前测试自喷日产量351 m3,防砂作业后测试自喷日产量268 m3有所下降,但符合预期。正式投产2周后,筛管外地层砂桥逐渐稳定,日产量趋于平稳244 m3,且产出液不含砂,达到油藏目的。

    表4 X井砾石充填作业前后生产测试产量数据表

    该井砾石充填防砂作业的成功实施,充分验证了伊拉克M油田Unit B储层前期防砂预测的合理性。针对该油田Unit B储层可使用砾石充填防砂技术,可以减少作业风险,提高防砂成功率,并为后续进一步探索伊拉克M油田防砂技术提供成功经验。

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