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    【金刚线开方机的“鼓肚”问题及解决方法】 金刚肚

    时间:2019-02-04 05:41:10 来源:千叶帆 本文已影响

      [摘 要] 使用金刚线开方机来高速切割硅锭,在极大提高生产效率的同时,切割的部分硅块的侧面出现中间尺寸大,两边尺寸小即所谓硅块“鼓肚”现象。通过从切割所使用的原材料、切割工艺、切割设备本身的不同方面分析引起硅块“鼓肚”的原因,并采取相应的措施来解决硅块“鼓肚”问题,以便后面工序的进行。
      [关键词] 金刚线 鼓肚 工艺
      
      引言
      目前太阳能行业,硅锭的切割主要以钢线带动浆料切割为主。因为浆料切割速度的受限,人们开始试验直接用金刚线切割硅锭。金刚线切割的速度是浆料切割速度的2―3倍,使用DI水来冷却金刚线取代了原来的浆料。因此使用金刚线开方机来切割硅锭是未来发展的趋势和必然。由于金刚线高速切割硅锭,致使部分切割的硅块产生“鼓肚”问题。通过从原材料、工艺曲线等不同方面的数据进行分析,提出解决解决硅块“鼓肚”的方法。
      一、硅块“鼓肚”现象
      金刚线在高速切割完硅锭后,部分硅块的侧面出现中间尺寸大,两边尺寸小即所谓硅块“鼓肚”现象,硅块“鼓肚”的问题一般出现在硅锭最外部一周的硅块,即与周围边角料相邻的硅块。它是因为钢线高速切割周边硅块时,钢线向外移动,过多切割周围边角料而造成硅块中间尺寸大,形成“凸”状,即为“鼓肚”现象,同时造成相邻的边角料形成“凹”状。
      二、引起硅块“鼓肚”的根本原因
      金刚线在高速切割硅锭过程中,切割硅锭最外周的四根钢线都直接连接收、放线轴张力臂。由于工作台下降的速度比较快,引起钢线的线弓比较大,造成钢线的切割能力不足。
      |钢线的往复切割,造成钢线张力臂的张力不能持续维持,因为硅块与硅块之间有相互作用力,使得最外周的四条钢线向受力的方向移动,即向边角料方向切割,形成“凸”状。
      三、硅块“鼓肚”带来的危害
      硅块“鼓肚”的现象对破锭工序和后带锯工序带来了很大的危害。
      (一)破锭工序
      钢线在切割硅锭出现切斜,形成“鼓肚”时,钢线此时受到更大的切力,极易引起断线;由于切割硅块的尺寸不规则,会引起切割硅块的尺寸二级或尺寸过小直接回收。
      (二)带锯工序
      对于“鼓肚”的硅块,一般在进行抛光时,如果硅块中间尺寸与两端的尺寸相差值大于0.5mm,会直接引起抛光过程中控制砂轮转动的电机的电流值过大,导致无法抛光。硅块抛光后,倒角前,如果硅块中间尺寸与两端的尺寸相差值大于0.2mm,导致倒角时,两边出现倒角过小现象。
      四、从不同的方面分析硅块“鼓肚”问题
      由于金刚线的高速切割,引起切割中的部分硅块出现“鼓肚”现象。现从切割所使用的原材料、切割工艺、切割设备不同的方面进行分析,并提出相应的解决硅块“鼓肚”的方法。
      1、从金刚线、冷却液原材料分析
      1.1金刚线影响硅块“鼓肚”问题
      2010年4月―8月,对三种金钢线A、B、C进行切割硅锭的实验。
      三种金刚线特征:
      金刚线A:钢线表面的金刚砂颗粒比较大,而且分布比较疏松。
      金刚线B:钢线表面的金刚砂颗粒比较小,但分布稠密。
      金刚线C:钢线表面的金刚砂颗粒比较小,分布疏松。
      以下是对三种金刚线进行的实验:
      实验目的:
      通过对三种不同类型的金刚线进行试验,可以反映出三种金刚线对硅块“鼓肚”的影响。
      实验方法:
      由于硅块的“鼓肚”现象,造成相邻的边角料形成“凹”状。通过使用塞尺测量“凹”的边角料的尺寸,可以得出对“鼓肚”的影响。实验选取每个硅锭的A块的1面和4面(即相邻两面)以及C块的1面。
      实验数据:
      以下是对硅锭三个边角料面“凹”的尺寸进行的数据统计:(单位mm)
      实验结论:
      通过增大金刚砂的颗粒度,并对金刚砂进行适当合理的分布可以提高钢线对硅块的切割能力,减小硅块“鼓肚”问题。
      1.2冷却液对硅块“鼓肚”的影响
      在使用DI水对金刚线进行冷却时,DI水中加入一定比例的冷却液。冷却液的作用:更好的带走钢线切割硅块留下的硅粉,减少硅粉对金刚线切割的阻碍;在钢线对硅块进行切割时,有一定的润滑作用。
      车间对三种切割溶液进行实验
      样品一 290L纯水+10L冷却液1冷却液浓度3%
      样品二 200L纯水+100L冷却液1 冷却液浓度30%
      样品三 300L冷却液2冷却液浓度100%
      冷却液1与冷却液2的区别:冷却液1是一种密度为1g/cm3,黏度较低的蓝色液体,冷却液2的密度为1.12―1.13g/cm3,黏度较高的透明液体。
      通过对三种不同的切割溶液进行切割实验,得知:硅块“鼓肚”由大到小依次为:
      样品三、样品一、样品二
      实验分析:
      冷却液2的黏度比较大,在钢线实际的切割过程中,更容易携带更多的硅粉,极大降低金刚线的切削能力。样品二的冷却液浓度是样品一的冷却液浓度的10倍,这使得样品二在切割中,把钢线上的硅粉更多的带走,增加了金刚线的切削能力。
      实验结论:
      选用黏度较低的冷却液,并在使用中加大冷却液的浓度,以此来提高金刚线的切削能力。
      2、切割工艺对硅块“鼓肚”的影响
      以下是硅片车间25#开方机在2010年8月对不同的工艺进行的实验。
      实验目的:
      通过使用不同的工艺对硅锭进行切割,从硅块的尺寸进行分析,反
      出不同工艺对硅块“鼓肚“的影响。
      实验过程:
      下面通过使用塞尺对每个硅锭C块边角料面“凹”的尺寸进行的数据统计:(单位mm)
      工艺a 0.15 、工艺b 0.23 、工艺c 0.32、工艺d 0.27
      实验结论:
      通过增加金刚线张力臂的张力,适当降低工作台的切割速度,并适量降低钢线的回线率以此来增加金刚线的切割能力,解决硅块“鼓肚”问题。
      3、 增加过滤硅粉装置
      金刚线切割硅锭过程中,磨削的硅粉对金刚砂造成很大的阻碍。减少硅粉,可以增强金刚线的切割能力。
      措施:在冷却液的回流缸中,增加可以过滤硅粉的装置,这样可以把硅粉更好的进行控制,减少了金刚线上硅粉的附着量。可以提高金刚线的切割能力,降低硅块“鼓肚”问题。
      结语
      使用金刚线来切割硅锭,是发展的趋势和必然。通过分析金刚线引起硅块“鼓肚”的根本原因:由于工作台下降的速度比较快,引起钢线的线弓比较大,造成钢线的切割能力不足。通过从切割所使用的原材料、切割工艺、切割设备不同的方面进行分析,并提出相应的解决硅块“鼓肚”的方法。使金刚线在切割硅锭过程中,利用本身高效率的优势,切出尺寸更加标准的硅块。
      注:本文中所涉及到的图表、注解、公式等内容请以PDF格式阅读原文

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